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橡胶车间废气处理设备生产厂家 .VOCs有机废气处理设备

发布者:runde  时间:2020-7-27 点击: 【字体:

橡胶车间废气处理设备生产厂家  .VOCs有机废气处理设备

        奥马资料大全app是一家专业从事环境治理的高新技术型企业,设计制作废气处理设备、污水处理设备。主营产品:废气蓄热燃烧(RTO)、蓄热催化燃烧设备(RCO)、低温燃烧、转轮浓缩、活性炭吸脱附、光氧化催化设备、低温等离子净化设备、高真压焊烟净化设备、污水处理设备等 。欢迎咨询指导业务。

废气处理设备优势:

  1.本设备采特种铝合金板材料组成,抗氧化性强,对酸、碱气体、潮湿环境等具有良好的防腐性能,使用寿命长达5年以上。

  2.结构设计,污染源的对点净化方式,解决车间内废气污染,净化处理使其达标排放,改良环境,创造更好的工作环境;

  3.针对性强,吸收效率高,净化速度快,可同时达到废气净化和除臭双重功效;

  4.针对生产时产生的废气,有机溶剂产生的废气;

  废气处理装置特点:

  本产品占地面积小、回收效率高、运行成本低,并可实现无人值守安全运行,能够对事故进行自动报警及安全停车。在国内同类产品中处于领先水平。 性价比: 企业对本产品的资金投入通常能够在设设备运行两年内全部回收。企业只需对本产品的运行进行日常巡视、检修及对易耗件进行更换。随着石油价格带动有机溶剂价格的上升,使本产品的性价比更加具有竞争力。油漆厂废气净化 油漆厂废气处理 有机废气净化。

  有机废气回收治理技术是我公司的成熟技术,产品可将有机废气中的有机溶剂高效回收、再生后满足企业生产要求,可减少企业采购有机溶剂的数量,能够为企业节约大量的生产成本,同时也达到了清洁生产、循环经济、节能减排的目的,充分体现了社会效益与经济效益的双赢。

硫化废气治理工艺方案
首先,对每条硫化沟四周做围挡处理,围挡模式为:上部彩钢瓦+下部PVC软帘布。设计软帘布底部据车间地面高3m。 
设计在每台硫化机的正上方设置集气罩,用于收集硫化机“开模”时逸散的烟气,同时兼顾硫化机“斜坡”段挥发的烟气。本案收集口主要考虑“开模”和“斜坡”点位的挥发烟气同步收集;考虑开模次数较少。而排风具有相对连续性,所以传送带的废气不再采用点位收集。
优化收集方式:由于单条硫化线的硫化机不会同时开缸,硫化机组的热烟气排放不会到达高值,同时兼顾到满负荷运行成本过高的问题。本案设计对烟气收集系统做出优化方案:
①在每个集气罩收集支管道上安装电动阀门,调节烟气量;
②电动阀与硫化机组联动,所有阀门开启1/3-1/2,开模时,对应阀门100%开启,实现开模瞬间大抽风量8000-11000m3/h,大限度防止开模时硫化烟气的散逸
④系统收集管道连接至处理设备,系统进风管道设置旁路支管,保障系统出现故障时不影响正常生产。风机变频使用,有效降低平时的运行功率,降低运行成本。

硫化废气治理工艺结构
收集管道与集气罩:经围挡后,单条硫化线为一个独立的空间,本案设计在硫化沟的正上方布置烟气收集主管道,两侧伸出支管道连接集气罩。
在硫化线区域每台硫化机的正上方布置集气罩,每个集气罩连接集气支管并与布置在正上方的主吸风管连接,主吸风管道采用0.8-1.2mm厚度镀锌铁管道作为烟气输送管路,烟气总管道采用500*500到1200*1200变径管路,集气罩连接支管,
支管道与主管道法兰连接,集气罩的安装高度为距地面6m左右
管道与设备采用法兰连接,管道加强型。该种新型风管具有重量轻,强度高,安装简单等优势。
硫化废气治理工艺简介   
橡胶轮胎生产中的硫化工序需要添加硫化剂。橡胶硫化剂包括元素硫、硒、碲,含硫化合物,过氧化物,醌类化合物,树脂类化合物,金属氧化物以及异氰酸酯等。用的普遍的是硫和含硫化合物,产生的烟气主要成分为含硫化合物,含氧化合物,烃类等。产生的烟气中含有油类混合物,包括乳化油和乳油。其中乳化油的油珠粒径小于10um,一般为0.1-2.0um。使油珠成为稳定的乳化油,长期积累的油状物直接排向大气就会使周围物体表面积附油垢。
硫化车间硫化线正常生产工作时,硫化机每次开釜的过程中,瞬时挥发出平均温度相对较高的有机挥发性烟气,是硫化车间非甲烷总烃的主要来源;其次,成品轮胎经过硫化后,在硫化沟中传送;车间内冷却线自然冷却的过程中,由于刚经过硫化的轮胎自身有一定的温度,会挥发出少量的热烟气。硫化车间烟气相对浓度较低,但气量非常大,烟气的气量与浓度相对比较稳定。
1硫化废气特点
橡胶硫化一般在150~160℃下进行,此条件下胶料会释放出大量挥发性物质,产生排放量大、污染物浓度低的硫化废气。某橡胶生产企业是一家全国大型轮胎生产企业,#500车间为其硫化车间,该车间硫化废气的外排量为540000m3/h,主要成分为非甲烷烃(NMHC)(质量浓度约5mg/m3)、CS2(质量浓度约2mg/m3)和H2S(质量浓度约0.4mg/m3),具有一定的刺激性和臭味。
根据《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632—2011),橡胶生产企业废气的实际排气量超过所规定的基准排气量时,需要将实测的污染物浓度换算为基准气量排放浓度,并以此为依据判断该排放是否达标。#500车间每吨胶废气的实际排气量为39000m3,换算后的NMHC基准气量排放质量浓度为97.5mg/m3,远超标准值。且废气恶臭浓度高于2000,未达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93)的要求。企业要求该车间废气经处理后NMHC去除90%以上,恶臭浓度降至300以内,实现达标排放。
2工艺设计
目前VOCs降解技术种类繁多,但各有优劣。低温等离子技术会产生大量中间产物;光催化技术处理大风量有机废气时投资成本过高;生物处理技术对所处理废气的成分有较高要求;催化燃烧法中催化剂在高含硫状态下易中毒、失活,以上技术均不适用于本工程。#500车间的硫化废气产生量大,污染物浓度低,且含有一定量硫化物,应采用吸附/脱附-焚烧-脱硫净化工艺进行处理。
2.1工艺设计及参数
500车间内的废气由集气罩收集外排,依次经过预处理(过滤棉)、活性炭吸附/脱附、热力焚烧和冷却脱硫处理后达标排放。硫化废气首先流经过滤棉装置以去除其中的固体颗粒与油性雾滴,再进入活性炭床层吸附,吸附风速为1.2m/s,尾气达标排放,如图1所示。活性炭床层吸附一定时间后吸附能力会减弱,需经过脱附再生才能继续使用,本工程中采用10000m3/h的120℃热空气脱附。脱附所产生的高浓度废气进入焚烧炉内热力销毁,燃烧室内温度为50℃,废气停留时间为1~2s。焚烧所产生的烟气温度高,包含大量热能,可进入管式换热器换热,使新鲜空气加热至120℃后用于活性炭床层的脱附。污染物中的VOCs在高温下会彻底降解为CO2和H2O,但硫化物氧化时会产生SO2,出热交换器的尾气含有大量SO2,需通入脱硫塔内处理。脱硫塔设置3层碱液喷淋,尾气在塔中反应4s后达标排放,废碱液盐度达到20%时,进行中和处理并纳管排放。

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